机器轰鸣不绝,产线高速运转,规整的玻纤纱团源源不断下线、码垛、包装……走进山东玻纤八线窑炉产品车间,一派热火朝天的繁忙生产景象扑面而来。日复一日、年复一年,在这条生产线上,总有一个忙碌的身影来回穿梭。他紧盯设备运行状态、细致核对生产参数、耐心指导班组员工、全力排查生产隐患,用脚步丈量责任,用实干诠释担当,他就是山东玻纤制品工序值班长齐华。
自2018年入职以来,七年时光荏苒,齐华始终坚守生产一线,从青涩懵懂的职场新人,成长为技术精湛、管理过硬、众人信服的班组“当家人”。他以不服输的韧劲、精益求精的钻劲、敢担当的干劲,扎根岗位、深耕细作,破解一项项生产难题,打磨一次次产品品质,带出一支过硬班组,用实干书写了一段平凡岗位上的不平凡故事。

2018年,初入职场的齐华怀揣着对工作的热忱与对未来的憧憬,正式加入山东玻纤,成为制品工序一名普通的一线操作工。彼时的他,对玻纤生产工艺、自动化设备操作一无所知,面对精密复杂的生产设备、环环相扣的工艺流程、严苛细致的生产标准,一度感到手足无措、无从下手。但齐华从未心生退缩,骨子里的倔强让他暗暗立下目标:从零起步、潜心钻研,一定要吃透技术、练硬本领,在岗位上干出成绩、干出价值。
为了快速掌握专业技能,齐华开启了全力以赴的学习模式,把车间当成课堂,把设备当作教材,把老师傅当作老师。白天上班,他寸步不离生产现场,紧跟资深操作工观摩学习,紧盯每一个操作细节、熟记每一道工序流程、请教每一处技术疑点,从设备启停操作、参数调节,到纱团成型、品质甄别,不放过任何一个学习提升的机会。车间里的每一台设备、每一道工序,他都逐一熟悉、逐一记录。夜晚同事们陆续下班离岗后,他常常独自留在车间,对着设备反复实操演练,复盘当日的操作内容,梳理工作中的疑问难点,密密麻麻记录在工作笔记本上,为后续积累经验、攻克难题筑牢基础。遇到琢磨不透的技术问题,他主动追着技术骨干、老师傅请教,刨根问底、深究原理,不彻底弄懂绝不罢休。日复一日的勤学苦练、日积月累的沉淀深耕,让齐华实现了从“门外汉”到“行家里手”的蜕变,短短两年时间便熟练掌握了制品工序全流程操作技能,熟练应对各类常规生产问题。凭借踏实肯干的工作态度,他先后晋升为班组小组长、值班长,正式扛起了班组生产管理、品质把控、人员统筹的重任。

走上值班长岗位后,齐华深知,个人能干是基础,能带队伍、稳生产、提品质、保安全才是关键,肩上的责任愈发沉重。班组的生产效率、产品合格率、人员调度、成本管控、安全生产,每一项工作都关乎车间整体产能与企业品牌口碑,容不得丝毫马虎和半点懈怠。任职以来,他始终以高标准严格要求自己和班组全员,立足生产痛点、难点问题,主动攻坚突破,全力破解制约生产提质增效的瓶颈。
此前,纱团皮带运输热塑不良是困扰车间许久的生产“顽疾”,也是影响产线高效运转的核心痛点。该问题频繁出现,不仅会打乱正常生产节奏、降低生产效率,还会导致半成品瑕疵,引发后续工序卡顿、返工等问题,增加生产成本,影响产品交付质量。看在眼里、急在心里的齐华,下定决心啃下这块硬骨头,彻底根除生产隐患。为精准锁定问题根源,他主动放弃休息时间,全天候驻守生产一线,全程跟踪纱团运输、热塑成型全流程,逐一排查皮带运行速度、设备衔接精度、车间环境温度、热塑成型时长等各类影响因素,逐项记录生产数据、对比运行状态。
排查过程中,哪怕是0.1秒的运行延时、1℃的温度偏差、细微的设备衔接缝隙,他都逐一标注、反复比对、深度分析。身边同事见状纷纷劝说:“问题偶尔出现,不必太过较真,差不多就行。”但齐华始终坚守品质底线,坚定地说道:“质量是企业的生命,每一个细微的偏差都会影响产品品质,差一点都不行,生产工作容不得半点敷衍。”秉持着精益求精的初心,他历经数十次反复调试、上百组数据对比、多轮试验优化,最终锁定问题症结,确定了设备运输速度与热塑衔接的最优运行参数,精准优化设备运行节奏与生产工艺。此次优化彻底解决了长期存在的热塑不良难题,有效畅通了整条生产线运行流程,让车间生产效率一举提升15%,为车间稳产高产提供了坚实保障。
在齐华的工作理念中,产品品质没有最好,只有更好。日常生产中,他始终以严苛标准把控每一道工序,紧盯各类细微品质缺陷,主动排查整改、优化升级。后续生产中,纱团底部油污问题频繁出现,引发客户反馈,对产品口碑和市场认可度造成影响。为快速解决问题,齐华第一时间扎根产线,逐工序、逐设备、逐环节排查溯源,反复观察生产全过程,最终精准发现问题根源:机械手抓取泡沫布时长把控不当,抓取时间过长导致贴合不紧密,进而产生油污残留。
找准问题后,他立刻开展专项优化调试,经过多轮测试校准,将机械手抓取时间精准固定在40秒,同时创新加装声光报警装置,实现操作超时自动提醒,从人工操作规范和设备智能提醒两方面补齐短板、堵住漏洞。优化整改后,纱团底部油污问题被彻底根除,产品合格率直接提升8个百分点,大幅降低了产品返工率。

与此同时,针对车间908产品PE收缩膜气泡缺陷这一常见品质问题,齐华同样坚持问题不搁置、缺陷零容忍。他通过长时间蹲点观察、批量产品比对、工艺细节排查,精准判定气泡产生的核心原因是膜宽设计不足,导致产品包装时排气空间受限,空气残留形成气泡。随后,他大胆提出工艺改进方案,在不影响产品包装质量和外观标准的前提下,将产品膜宽整体增加5毫米,有效拓宽排气空间,彻底解决了长期困扰车间的气泡缺陷问题。优化后的产品外观整洁规整、品质大幅提升,有效挽回了客户口碑,进一步稳固了产品市场认可度。
除了提质增效,齐华始终秉持降本增效、勤俭治产的理念,立足岗位细节,深挖节能降耗潜力,从不起眼的细微之处把控成本、减少损耗。日常巡检过程中,他敏锐发现车间机械手抓取纱团高度设置偏高,频繁导致纱团轻微碰伤、磨损,造成产品损耗浪费,日积月累会产生大量生产成本浪费。为减少损耗、节约成本,他反复调试设备参数、模拟抓取场景,不断优化抓取高度,最终将机械手抓取高度从265毫米精准调整至250毫米。这一处看似微小的设备参数调整,成效十分显著,直接让纱团生产损耗率降低10%,每年为车间节约可观的生产成本,同时有效规范了包装作业流程,提升了整体包装作业效率。针对老式络纱机卷径控制精度不足、误差偏大,导致产品标准化程度不高、员工后续修整工作量大的问题,他主动钻研设备原理、摸索改造方案,自主在槽筒内部加装接近开关,精准校准设备运行参数,将卷径误差严格控制在±2毫米以内。此次改造不仅大幅提升了产品标准化、规范化水平,统一了产品品质标准,还有效减轻了员工重复修整的工作负担,切实实现了提质、减负、增效多重效果。
作为班组值班长,齐华不仅懂生产、精技术、善革新,更懂管理、暖人心、能带队伍。他始终坚信,班组人心齐,生产有底气、队伍有干劲。在日常班组管理中,他从不搞生硬管控,而是坚持以人为本、温情带队,主动倾听每一位员工的心声,关注员工工作难题和生活需求,用心凝聚班组合力。员工反映车间原有座椅久坐疲惫、影响工作状态,他第一时间对接车间领导,积极协调更换人体工学座椅,为员工营造舒适的作业环境;员工遇到技术瓶颈、操作难题,他毫无保留分享自身多年积累的操作经验和技巧,手把手、一对一耐心指导,助力全员提升技能水平。
七年扎根一线,七年实干笃行。从青涩新人到班组骨干,从技术能手到优秀管理者,齐华的成长之路,是无数一线产业工人奋斗的缩影。
“车间就是我的阵地,岗位就是我的责任。只要扎根一线、肯钻研、敢较真,再难的问题都能攻克,再平凡的岗位也能干出价值。”朴实的话语,道出齐华始终不变的初心与坚守。